YUKEN電磁閥的維修注意事項資料各有哪些 在處理帶壓閥門的缺陷前,應提出處理方案,取得安全技術人員的同意并得到操作工的配合。重要部位的處理要經(jīng)YUKEN電磁閥等手續(xù),方能著手處理閥門的缺陷。 處理缺陷的工作應由實踐經(jīng)驗豐富的維修人員擔任,現(xiàn)場人員不宜過多并有12名專門的監(jiān)護人。 應有周密的安全措施,以具備應付壞情況發(fā)生的能力。維修人員及現(xiàn)場人員要按易燃易爆、高溫高壓、強腐蝕等介質的防護措施規(guī)定,穿戴防護工作服、鞋帽、手套以及防護眼鏡。有毒、劇毒的閥門維修還應戴防毒面具。 在處理YUKEN電磁閥缺陷過程中應設置安全擋板,同時應謹慎、細心,邊干邊觀察,按規(guī)定方案進行。 擰緊螺紋前,應對銹死螺紋加煤油清洗滲透,檢查螺栓螺母是否完整;還應添加松銹液或層石墨粉潤滑螺紋。擰緊螺母時,不能用力死擰,以防螺栓螺釘斷裂。 焊接閥門時,要遵守焊接操作規(guī)程。應防止金屬過熱和變形,產(chǎn)生新的裂紋。對捻縫過的部位出現(xiàn)新的泄漏,不宜再次捻縫,以免擴大泄漏缺陷。 的密封試驗壓力取90%開啟壓力和回座壓力二者中較小值。空氣或其他氣體以及水或其他液體用安全閥的密封試驗壓力,當開啟壓力小于0.30MPa時,比開啟壓力低0.030MPa,當開啟壓力大于等于0.30MPa時為90%開啟壓力。 在進行安全閥的密封試驗時,般可采用目視或耳聽的方法來進行。通常根據(jù)校驗臺的壓力降來判斷是否合格,當校驗臺壓力升到整定壓力開啟后,關閉所有閥門,此時校驗臺壓力表數(shù)值在2分鐘內(nèi)應保持不變或壓力降小于0.01MPa即認為合格。 對于使用較為嚴格的安全閥,可采用氣泡法來檢驗其密封壓力是否正常。簡易辦法是在安全閥出口處,準備塊5mm厚的橡膠板,堵住閥出口處下半,灌滿水后,使下閥座與閥瓣面都浸在水中,保持試驗壓力2分鐘,觀察氣泡數(shù)少于30個認為合格。 YUKEN電磁閥企業(yè)偏重經(jīng)濟效益,而忽視產(chǎn)品,導致定數(shù)量的安全閥制造低劣,幾何尺寸、加工精度誤差較大,技術達不到要求,安全閥的制造己引起許多使用單位的抱怨。另外,注意的是,目前有些閥門制造的安全閥,為了提高密封,把住密封關,采用減小密封面寬度的辦法,使閥瓣面變的很窄。這樣當排放時,由于高速流體的沖蝕及回座撞擊原因,造成密封面的損壞,閥座面出現(xiàn)環(huán)形傷痕,尤其是設備工作壓力超過0.8MPa以上的安全閥。 這YUKEN電磁閥給校驗維修工作帶來了定難度,要使密封良,就得把環(huán)形傷痕研磨平。 密封面材料代號Y應該是指密封副中硬度相對較軟的密封面材料,所對應的另密封面材料顯然也少應為硬質合金,而實際上有的閥門只在其中個密封面上堆焊硬質合金,而另個密封面卻是碳鋼的本體材料,投入使用后時間不長就因磨損出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象。 YUKEN電磁閥閥座密封材料采用聚四氟乙烯。從使用工況來看,要求并不高,都是常溫常壓,但在試運行過程中發(fā)現(xiàn)為數(shù)不少的閥門關不嚴,內(nèi)漏嚴重,以于無法正常使用,后不得不更換成閘閥。拆下來檢查發(fā)現(xiàn),關閉狀態(tài)下的閥板與閥座有很大的間隙,甚透光。 YUKEN電磁閥分析其原因可能有以下幾點!閥門密封副的結構設計不合理或制造及裝配精度達不到要求;閥門安裝未按要求施工而使其承受過大的力;YUKEN電磁閥等雜質進入閥腔內(nèi),使密封效果受到影響。其實更實際,也是根本的原因就是在制造、運輸或安裝的某過程中未按標準規(guī)定要求去做。 |